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        安徽百特機電工程有限公司

        鋼絲絕芯膠帶提升機廠家服務(wù)為先

        2020-03-10

        提升機安全操作規(guī)程

        提升機安全操作規(guī)程

        (1)提升機由指訂人員進行維護和管理,電源開關(guān)箱的鑰匙由指訂人員管理。

        (2)提升機必須有卷揚限制器和行程限位器。限制器應(yīng)使滑輪在提升到距離卷筒或滑輪300mm以前時能自動停止。動作靈敏可靠,并進行試吊。

        (3)提升機應(yīng)有蕞大負荷標志,在提升、降落時,重量不許超負荷。

        (4)送電后,檢查卷揚限制器、行程限位器、聯(lián)鎖開關(guān)等安全裝置。

        (5)起吊、降落前,鳴鈴示替后,方可開車。

        (6)提升機不允許載人上、下。

        (7)工作完后,提升機吊盤應(yīng)落地,然后切斷電源,關(guān)好上下護欄門。

        (8)保持提升機周圍環(huán)境衛(wèi)生。




        延長提升機鋼絲繩使用壽命的措施

        延長提升機鋼絲繩使用壽命的措施:

        1、確保鋼絲繩質(zhì)量

        提升鋼絲繩的質(zhì)量優(yōu)劣對其使用壽命的影響很大,鋼絲繩的拉絲、捻制工藝、制繩鋼絲批號、熱處理工藝、麻芯質(zhì)量、預張拉工藝、增摩脂質(zhì)量及浸涂質(zhì)量,都會影響提升鋼絲繩的質(zhì)量。盡量使用技術(shù)成熟、質(zhì)量可靠、信譽較好的生產(chǎn)廠家制造的鋼絲繩,避免使用劣質(zhì)繩;同時做好進場驗收和掛繩前的試驗,杜絕使用試驗不合格的鋼絲繩。


        2、避免安裝或更換過程中產(chǎn)生損傷

        提升鋼絲繩在進行安裝或更換時,要采取保護措施避免對提升鋼絲繩產(chǎn)生損傷。傳統(tǒng)換繩方法是舊繩帶新繩,舊繩與新繩每間隔 20 ~ 25 m 打一道卡子進行固定,會對新繩的局部產(chǎn)生損傷。

        3、保持鋼絲繩張力平衡

        對提升鋼絲繩張力自動平衡裝置加強日常檢查、維護,確保完好有效。一是避免懸掛裝置的液壓缸滲漏;二是要經(jīng)常調(diào)繩打壓,保證鋼絲繩張力自動平衡裝置液壓缸活塞桿伸出長度均勻,并在有效范圍內(nèi),使各繩在運行中均衡受力,避免單根繩受力過大。

        4、加強提升系統(tǒng)使用維護管理

        加強對提升系統(tǒng)包括機械部分、制動系統(tǒng)、電控系統(tǒng)、鋼絲繩、井筒罐道、尾繩隔離裝置、井筒開關(guān)等的使用、檢查和維護管理,使提升系統(tǒng)各部件均處于良好狀態(tài),避免失管失修,避免過卷、跑車等事故,避免井筒墜物,避免提升鋼絲繩的意外損傷和額外受力。北方地區(qū)冬季寒冷,提升鋼絲繩上的增摩脂黏度增大,粘附在提升鋼絲繩上,經(jīng)過摩擦輪時易造成提升鋼絲繩脫槽,因而要及時清理;同時要避免井筒結(jié)冰,防止冰塊墜落對鋼絲繩造成損傷。





        ?提升機走行超限故障

        提升機走行超限故障

        故障現(xiàn)象:

        干熄焦的提升機向井走行時超限,操作人員將提升機改手動操作,向室返回一段距離,再向井時仍然超限,于是立即通知電氣人員去現(xiàn)場檢查處理。

        故障原因及處理:

        根據(jù)故障現(xiàn)象分析可能的故障原因有以下幾個:

        1)向井到位停車限位開關(guān)及其到PLC的輸入回路有故障;

        2)PLC的輸出回路(如變頻器的停車指令繼電器等)有延遲現(xiàn)象;

        3)變頻器有問題,執(zhí)行停車指令有延遲現(xiàn)象;

        4)走行抱閘控制回路有延遲現(xiàn)象,使制動延遲造成超限;

        5)PLC有問題,造成停車指令傳輸失敗。

        電氣人員一方面去現(xiàn)場檢查向井到位停車限位開關(guān)及其到PLC的輸入回路是否正常;另一方面到主控室查詢PLC程序,看PLC的輸入輸出信號是否正常。

        現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn),到位停車限位開關(guān)及其繼電器均動作正常,相應(yīng)的PLC輸入模塊也能正常得電。但在上位機的PLC程序上與到位停車限位開關(guān)對應(yīng)的點卻不得電。

        因此,初步判斷PLC輸入模塊故障或程序運行有異常。于是對該輸入模塊進行了更換,再試驗發(fā)現(xiàn)上位機上PLC程序與現(xiàn)場的試驗動作一致,確認故障消除,再試車走行恢復正常。




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